今年年初以來,呼和浩特石化公司進一步加強優化項目攻關,其中,加熱爐熱效率攻關取得階段性進展,加熱爐熱效率創公司歷史最高水平,全部達到集團公司標準,進入國內同類型裝置指標先進行列。截至7月31日,加熱爐減少燃氣消耗折算成液化氣為291噸,相當于395噸標煤,產生經濟效益110多萬元。
加熱爐熱效率的高低與生產成本的控制和操作穩定性緊密相連,因此提高加熱爐熱效率,是降低裝置能耗、提高經濟效益的關鍵所在。
呼和浩特石化年產500萬噸煉油擴能改造項目建成投產后,各裝置所屬的14臺加熱爐由于總體加工負荷及加熱爐設備、儀表和工藝操作等多方面因素影響,運行狀況未全部達到最優,部分加熱爐熱效率與集團公司標準還有差距。為此,公司從2014年3月開始,開展了加熱爐熱效率攻關活動。
經過努力,全廠加熱爐熱效率達到91.23%,比歷史平均熱效率89.91%高出1.32%,創歷史最高水平。
錦西石化5號爐大修亮點多
“5號爐這次大修亮點可真多!”8月1日,錦西石化公司熱電公司熱機車間設備員王洪權對筆者說,“此次大修在安全、環保、質檢、審計等方面與往年都有不同,今年5號爐大修工作更實、更細、更具體到位。”
筆者了解到,在安全上,5號爐大修從開工起,由管理層到員工齊抓共管,從專業的安全監督到屬地監護人,“人人皆是監督員”。截至目前,共制止各類違章199起,開出罰單累計39張,當場對違章人員進行安全教育199人次,對于嚴重違規和屢教不改的違章者給出“紅牌”清除出廠并記入“黑名單”。
隱蔽工程的審計更具透明度。每一項隱蔽工程從評估測算到交工驗收,工程的質量和數量均由機械動力處等5人共同簽署驗收確認單。簽署人必須做出“簽署事項如有不實,承擔相關責任”的書面承諾。
在環保方面,大修產生的垃圾做了必要的分類處理。按HSE有關規定和“藍天工程”的相關要求,大修垃圾一天一清。
青海油田格爾木煉廠首現“三年一修”裝置
截至7月31日,青海油田公司格爾木煉油廠年產30萬噸甲醇裝置已連續運行37個月,這是這個廠第一套實現“三年一修”的裝置。
為實現“三年一修”的目標,這個廠做了3個方面的努力。一是從消除低、老、壞現象開始,做好現場設備標準化管理。3年來,這個廠從管理層抓起,以班組為單位進行區域劃分,車間每位管理人員都有相應的負責區域,加大現場檢查力度;對存在的問題及時進行糾正和嚴格考核,實現了員工自主管理,以及裝置工作場所清潔化、工作秩序井然化的管理目標。中勘石油天然氣股份有限公司
二是特殊時期成立“特別行動小組”,確保裝置安全越冬。這個廠成立“冬季防凍檢查小組”,多措并舉確保設備設施完好,使裝置實現安全越冬的目標。
三是重點設備實行“特殊照顧”,夯實長周期運行基礎。轉化爐、特種設備、大型機組是年產30萬噸甲醇裝置的重點設備,針對以往出現的故障,制定詳細的檢修方案,對存在的隱患逐一治理。
7月29日,記者從錦州石化公司獲悉,遼寧省“藍天工程”重點環保項目——錦州石化三催化煙氣脫硫裝置建設,已完成全部土建施工,主體設備安裝就位,設備內部構件安裝進入尾聲。據了解,項目采用美國杜邦公司脫硫技術,建成投用后,重催裝置可有效減少二氧化硫排放量,有助于提高周邊地區空氣質量,具有良好的社會效益。
根據中國石油“十二五”規劃提出的煉化企業催化裝置全面建設煙氣脫硫設施的要求,錦州石化三催化煙氣脫硫裝置于2013年11月開工建設,由脫硫單元和污水處理單元兩部分構成。通過煙氣脫硫,降低催化煙氣中二氧化硫和固體顆粒的含量,使凈化后的煙氣能夠滿足即將實施的《石油煉制工業污染物排放標準》,對這個公司完成污染物減排責任目標具有重要意義,也為今后企業環保達標和長遠發展創造了條件 |